摘要:布料车采用变频控制替代交流接触器控制,增加电动机加速起动和制动控制环节,提高设备作业率。
关键词:坚炉球团布料车变频器 控制
我厂有二座8M2竖炉和二座10M2竖炉,其竖炉布料车是向竖炉本体内部输送生球团,我厂1995年11月15日第一座8 m2竖炉投入试生产,初期电气故障多.经过4年多的摸索,设备电气故障基本解决.2000年6月15日投产第二座竖炉,2003年6月及2005年11月投产的第三、第四座10m2竖炉相继投产,电气故障低,满足生产需要。其竖炉布料车是制约生产的重要设备.布料车控制原设计采用2块CJ20型交流接触器控制其行走电机正反转,从96年投产后,接触器短路放炮,故障率高,严重影响生产,我们经过仔细研究后决定改用FRN11C11S—4JE变频器控制布料车正反转,从2001年改造后至今效果良好,大幅度降低了布料车的故障率。
一、改造前存在的问题
来自造球的球团生球经过竖炉梭式布料车,向竖炉干燥床内部输送生球团,该布料车,20s往复循环一次,该布料车原设计控制采用CJ10交流接能器来实现布料车行走电机正反转,该正反转接触器,由于吸合有时间差,经常发生短路放炮,空气开关,接触器全部损坏,最多一夜放炮四次,无法生产。(剩余1838字)